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降本增效|生产运营分公司神木站:出“降本”真招 挖“增效”真金
发布日期:2024-07-10    作者:任治 王转平    来源:    点击量:517    分享到:

今年以来,神渭管运生产运营分公司神木站响应公司号召,坚持目标导向、问题导向,站位技术高点和成本凹地,重视团队建设,以技术创新育先机、开新局,通过优化工艺运行、系统提升改造、设备修旧利废等一系列务实创新举措,凝聚技改技措合力,努力在降本增效赛道上跑出“加速度”。

优化运行工艺

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通过对设备运行规律的摸索及工艺参数的分析,今年一月,神木站对储浆罐的运行模式进行调整,采用一座储浆罐运行,三座储浆罐备用,每月切换一次备用储浆罐的运行模式。该模式在满足生产需求的同时,每年可节约电费约110万元,节约维修费用约40万元,极大减少了储浆罐区的运行费用。二月份,神木站对细碎机的切换频次进行调整,由每日切换3次减少为每日2次,减少了设备启停频率,将来煤系统用电单耗定额指标控制在1.8kW·h/t以内,不仅降低了主设备的用电成本,还提升了主设备运行的稳定性。

系统提升改造 

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神木站制浆系统棒磨机因前期工艺设计特点,制备浆体时棒磨机出料端有较大颗粒煤产生,经过再次筛分后,一部分由人工回收,另一部分由返浆泵回收循环利用,给人力用工、劳动组织和系统维护造成较大影响。神木站技改技措小组通过现场查看、讨论研究,制定改造方案,寻求“最优解”。通过更换返浆泵组,对原制浆车间棒磨机配套排杂溜槽进行改造,满足了该类颗粒的输送提升任务,提升了设备的使用效率,大大减少了人工处理频次。经过自主设计加工、安装改造,籽煤倒运成本由原来的每吨130元,降至每吨10元,每年节约费用约195万元,此举还同时改善了职工工作环境质量。

5月下旬,神木站以大检修为契机,把检修现场作为练兵场。针对前期原煤煤质不稳定,造成神木站破碎楼下溜槽频繁出现堵煤现象,降低供煤效率,严重影响下游生产线负荷,增加操作人员疏通溜槽劳动强度,破坏现场环境卫生。考虑到厂家施工费用高,神木站自主实施改造,实现破碎楼溜槽防堵改造工作,为公司节约材料及安装费用共计约53000元。

设备修旧利废 

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 本着“能修必修,修必修好”的理念,神木站多次组织开展修旧利废工作,自主精心修复干油喷射系统气动泵,节约维修费用约10000元。利用轴承滚动体修复2台隔离刀闸阀,延长其使用寿命,节省费用超过16000元。

此外,为提升检修效率,降低职工工作强度,5月份大检修期间,神木站提前制作隔膜室螺栓拆卸工具,缩短了螺栓拆卸时间;为减少管道对阀门的挤压力,降低阀门开启力矩,避免拉伤阀门密封垫,技术人员车削加工喂浆泵入口短节处法兰盘,结合生产所需,截至目前共加工两处,节约密封垫采购费用约8万元。

今年以来,神木站已累计完成15项各类降本增效工作。下一步,该站还将总结旧经验,探索新方法,持续用特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的精神,紧盯创效重点、保持攻坚态势,出“降本”真招 ,挖“增效”真金,推动节支创效工作不断向纵深发展,争取新突破。   (任治 王转平)